日前,從延長石油延安石油化工廠輕烴中心獲悉,鍋爐煙氣脫硫廢水處理裝置在投用后經過一年半的運行,該裝置所創新性應用的單效強制循環蒸發濃縮工藝處置脫硫廢水,效果俱佳。不僅每年可節約生產成本約157萬元,大量減少了廢水排放,還為同行業探索出一種合理解決脫硫廢水處置的工藝路線。
據了解,該廠輕烴中心配備有3套110t/h煤粉鍋爐及煙氣脫硫除塵裝置,在工藝運行中脫硫廢水經處理后去污水處理場,對污水處理系統存在較大沖擊,影響裝置平穩運行。又因煙氣脫硫除塵裝置產生的脫硫廢水大量囤積,每年需要花費大量費用委托第三方處置。
對此,該廠經過與相關設計單位討論、充分對接,并結合裝置生產實際,于2022年5月建成投用了鍋爐煙氣脫硫廢水處理裝置,該裝置創新應用了單效強制循環蒸發濃縮工藝。
“該技術主要是將負壓、蒸發、結晶技術集成應用,以實現廢水綜合處理及循環利用的效果?!痹搹S技術質量部郭峰介紹,其工藝原理就是利用蒸發、結晶的基本原理將水溶液中的無機物、有機物濃縮并分離、提純,在加熱過程中低沸點組分以氣態形式溢出,溢出后被冷凝成液態達到分離提純的目的,為了節約熱源,降低物質沸點,整個蒸發過程在負壓環境下完成。
自該裝置投用至今,每年可節約生產成本約157萬元。不僅能徹底解決脫硫廢水無法處置的瓶頸問題,使得脫硫廢水無需外送處置,減輕了污水處理場壓力,還可將處理回收后的冷凝水可作為脫硫工藝補充用水,緩解了延安石油化工廠用水供需矛盾,有效節約了生產成本。(李佳)